“電動閥恢復正常,裂解氣乾燥器DR-209B充壓恢復備用!搶修很成功,大家都辛苦了!”6月15日凌晨2:00,當化工一部經理張勝奎說出這句話時,連續奮戰的搶修人員方纔舒了口氣——這場與時間賽跑的戰鬥,終於取得了成功!
快速反應,穩操作!
6月13日11:30,乙烯裝置急冷壓縮崗位內操按計劃從系統內切出裂解氣乾燥器DR-209B,發現該設備泄壓至出口壓力後,壓力不再下降,當即彙報分部管理人員。得到指令後,當班人員立即停止泄壓操作,併到現場排查原因,發現乾燥器出口電動閥卡死在約1/5開度。
經理張勝奎隨即下令,關閉電動閥後手閥,將乾燥器切出系統進行泄壓,投用乾燥器DR-209A,並降低裝置負荷,延長單臺乾燥器運行時長,避免出運行期間系統出現波動。同時做好相應的應急準備,並聯繫設備、儀表和電氣等相關專業人員到現場檢查。經過詳細檢查,初步判斷閥門銅套故障,需要緊急搶修更換銅套。
得知這一情況,大家都意識到這是一個巨大的挑戰——乾燥器使用超過48小時,必須進行再生處理才能接着使用,因此當前使用的乾燥器DR-209A運行週期僅有48小時,一旦乾燥器DR-209B不能及時恢復備用,裝置就會有非計劃停工的風險!
聞令而動,保搶修!
時間就是命令!公司總裁、黨委書記趙天星第一時間下達“與時間賽跑”的指令,要求各部門全力以赴保障搶修。副總裁洪曉江組織各部門討論搶修方案,科學謀劃、統籌安排;各部門聞令而動,齊心攜手、各司其職,“兵分三路”做好“應戰”準備。
一方面,因銅套損壞,閥門無法打開,爲保證能在有限時間內進行再生處理並完成搶修,靜設備工程師郝立棟聯絡本地加工廠,連夜製作閥杆軸套,以打開閥門提前對乾燥器進行再生處理,確保乾燥器搶修完成後可以及時恢復備用。
另一方面,銅套配件採購做了兩手準備:動設備工程師張賀緊急聯絡當地鑄銅廠家定製半成品,以加工所需銅套;商務部物資採購經理羅文焱、儀表工程師楊文瑞與相關專業人員,緊急聯繫廠家和同行企業調配銅套備件,連夜安排物流專車將聯繫到的銅套半成品運送至本地加工。爲確保加工規格與進度滿足要求,相關人員還到加工現場通宵做好對接和監督。最終,在各部門通力協作下,僅用不到24小時,完成了配件緊急保供工作,爲現場檢修爭取了寶貴時間。
生產運行部總經理史枝成、機械設備與動力部副總經理潘奇聞隨即在現場協調工作,保障生產運行穩定和搶修有序開展。生產運行部調度人員主動聯繫公用工程、動力分部及碼頭公司,確保原料供應平穩,維持蒸汽管網穩定。化工一部經理張勝奎組織協調工藝調整,帶領分部管理人員堅守一線;出差在外的副經理趙世彬也心繫現場,通過電話、微信參與檢修方案討論等工作。
在各方的協同聯動下,備件供給、原料供應和工裝預製等各項準備工作,一一落實到位。
爭分奪秒,搶進度!
6月14日凌晨1點,維修單位通過外力將電動閥打開並用工具裝備固定,開始全力搶修。而留給搶修的時間,只剩下不足35個小時。
經過流程優化,乾燥器的再生時間由36小時縮短至30小時,爲備件到貨更換投用做好準備,爲搶修儘量騰出時間。6月14日23點,順利完成乾燥器的降溫泄壓,交出並進行銅套回裝。
6月15日凌晨1點半,電動閥銅套及電動執行機構回裝完成,經行程及閥門內漏測試後,凌晨2點乾燥器DR-209B開始裂解氣充壓恢復備用。
39個小時的晝夜奮戰,公司上下團結一心,搶出了安全,保住了效益,各部門不分彼此、戮力奮戰,生動詮釋了勇於擔當、善於協作的企業文化,展示了強大的凝聚力和戰鬥力。